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第51届等级奖论文---低氮燃烧器锅炉飞灰含碳量影响因素分析及控制


热电厂    李洪雨

 

    低氮燃烧锅炉采用欠氧燃烧方式,机械不完全燃烧损失增加,烟气飞灰含碳量较高。分析控制飞灰含碳量的重要性、影响因素,提出调整和控制方法,为锅炉经济运行提供参考。

关键词  飞灰含碳量  分析控制

 

1  铁煤集团热电厂锅炉概述

 

铁煤集团热电厂共有四台锅炉,均为煤粉炉。其中1号炉和2号炉为无锡锅炉厂制造,型号为UG—130/9.8—M型;3号炉和4号炉为武汉锅炉厂制造,型号分别为WGZ-130/9.81-4和WGZ-130/9.8-4型。燃烧器原为普通直流型燃烧器,2014年改为低NOX垂直浓淡燃烧器。锅炉整体呈倒U字形布置,从炉膛出口至尾部烟道依次布置过热器、省煤器、空气预热器、脱硝装置、电除尘及脱硫装置。主燃烧器具体布置情况1。

1  主燃烧器具体布置

 

2  控制飞灰含碳量的意义

 

煤耗是火力发电机组最主要的经济技术指标之一,飞灰含碳量高就增加煤耗。在锅炉各项热损失中,机械不完全燃烧热损失仅次于排烟热损失,约占锅炉热效率的0.5 ~5 %机械未完全燃烧损失增大的主要原因是由于煤粉颗粒大、燃料灰分高或配风不当等原因造成的煤粉燃烧不完全。不但增加煤耗,还容易使炉膛出口处结焦或者尾部烟道可燃物积存而引起的再燃烧,危及设备安全运行,同时也影响除尘器及脱硫、脱硝设备,降低了设备寿命。因此,把锅炉飞灰含碳量控制在合理的范围内,对电厂的经济指标、设备的安全运行都有十分重要的意义。

 

3  影响飞灰含碳量的因素

 

3.1  煤质影响

3.1.1  灰分的影响

煤中的灰分高,可燃成分相对降低,发热量就低,燃烧时间长,部分煤粉不能燃尽,机械未完全燃烧损失增加。

3.1.2  挥发分的影响

煤的挥发分高,挥发分析出,燃烧时放出大量热,利于碳粒着火,也提高炉内温度,易于煤的燃尽。相反,挥发分低的煤因燃烧时间增加,就难以燃尽。

3.1.3  水分的影响

煤中的水分会降低其低位发热量,在燃烧时,水分蒸发还要吸收部分热量,降低炉内温度,水分过大还会使煤粉着火困难,推迟燃烧,增加燃烧损失。

3.2  二次风量的影响  

如果二次风量小,炉内缺氧燃烧,推迟着火过程,从而使灰中残留碳增加。对于低氮燃烧器来说,二次风量过大,破坏炉内分层燃烧效果,会增加氮氧化物生成量,因此要选择合适的二次风量。

3.3  煤粉细度的影响

煤粉细度和煤粉颗粒均匀度对于煤粉的着火和燃尽影响非常大。煤粉颗粒直径越大,煤粉燃尽时间越长,不利于完全燃烧,使飞灰含碳量升高。如果煤粉过细,虽利于着火和燃烧,但会增加制粉电耗和金属磨耗。因此,应通过试验来确定煤粉经济细度。煤的挥发分高或者煤粉颗粒比较均匀,细度可大一些。

3.4  锅炉热负荷的影响

锅炉负荷低时,炉膛烟温低,火焰卷吸能力小,直接影响煤粉的着火,推迟煤粉燃烧。燃烧时间增加,煤粉燃不尽又造成飞灰含碳量上升;在高负荷时,炉膛烟温高,着火容易,也有利于燃尽,就能降低飞灰含碳量。但锅炉热负荷不可过高,应控制各部烟温不超标,防止结焦,因此需要将锅炉负荷控制在经济负荷范围内。

3.5  一次风速的影响。

一次风速过大,刚性强,煤粉气流预热不充分,燃烧不充分就进入燃尽阶段,造成飞灰含碳量增加。一次风速过小,容易造成煤粉气流贴墙,烧损燃烧器喷口。

 

4  降低飞灰含碳量的方法

 

4.1  选择合适煤种

热电厂设计燃用煤种为小青劣质煤,灰分高,发热量较低,详见附表。目前实际燃用的小青煤灰分达到52%,通过运行发现,适当掺烧发热量和挥发分较高、灰分较低的大隆煤,有利于煤粉着火和燃尽,有利于降低飞灰含碳量。

  附表  锅炉设计煤质

序号

名     称

符  号

单位

设计煤

1

全水份

Mt

%

13.54

2

空气干燥基水份

Mad

%


3

灰份

Aar

%

43.27

4

挥发份

Var

%

39.35

5

Car

%

33.23

6

Har

%

2.18

7

Nar

%

0.44

8

Oar

%

7.11

9

Sar

%

0.23

10

低位发热量

Qnet.ar

kJ/kg

12054

 

4.2  保持合适的煤粉细度和均匀度

当煤质变化时,应通过实验来确定煤粉的经济细度,通常最佳细度控制在R90=20~25%。通过检测,发现5号制粉系统煤粉均匀度差。打开人孔检查发现粗粉分离器的折向挡板开度与实际指示不一致,开度不均匀。检修人员调整后,挡板位置与实际相符,开度均匀。再次检测,煤粉颗粒均匀度恢复正常。图2、图3分别为调整前、后5号粗粉分离器折向挡板位置对比。因此,运行中要定期检测煤粉细度和均匀性,有问题及时调整。

2  调整前5号粗粉分离器折向挡板位置

3  调整后5号粗粉分离器折向挡板位置

4.3  采用在线监测系统

    在线监测系统可实时传送烟气飞灰含碳量数据,司炉可根据数据变化趋势提前调整,保持良好的燃烧工况。目前,热电厂锅炉飞灰含碳量的测定采用的是定期人工取灰,再进行化验分析的方法。不能做到实时监测调整,对运行人员起不到及时指导作用。应增设烟气飞灰含碳量实时监测系统,可以提高锅炉效率。

4.4  优化运行工况

4.4.1  合理配合一、二次风,保证燃烧区氧量

对于低NOx燃烧器,为了控制出口NOx含量,要合理配比上、中、下二次风量及SOFA风量,在能保证炉膛出口烟气NOx浓度不超标及能保证过热汽温时,要尽量增大下二次风量,减少SOFA风量,使火焰中心下移,煤粉在炉膛内停留时间延长,降低飞灰含碳量。

4.4.2  保持较高的一次风温

提高煤粉气流的初温,可减少煤粉着火热,有利于煤粉挥发分析出,利于着火和燃尽。但燃用挥发分较高的煤种时,会造成煤粉提前燃烧,有可能烧损燃烧器的喷口,因此要适当控制。

4.4.3  合理配置给粉机运行方式

本厂锅炉燃烧器燃烧方式为四角布置切圆燃烧,上下两层布置共8台给粉机,同时投运。当上给粉机转数高时,煤粉在炉膛内停留时间缩短,辐射传热减少,部分煤粉未燃尽便离开燃烧区,导致飞灰含碳量增加。反之,下层给粉机转数较高时,飞灰含碳量相应就会降低。

4.4.4  提供合适的空气量

     本厂锅炉采用欠氧燃烧方式,这就导致化学未完全燃烧损失增大,因此,在能保证炉膛出口烟气NOx含量不超标及能保证过热汽温时,尽量提高过剩空气量,减少化学未完全燃烧损失,从而降低飞灰含碳量。

4.4.5  强化空气和煤粉的良好扰动和混合  

新安装的燃烧器或燃烧器大修后,做空气动力场试验,确定一二次风门开度,保持各角燃烧器风速均匀,配比合理,切圆大小符合要求。运行时,依照低氮燃烧器厂家提供的配风卡,按锅炉负荷调整一、二次风速,保证空气和煤粉的良好混合,使燃料燃烧完全。

 

5    

 

低氮燃烧器因采用欠氧燃烧方式,使煤粉分层燃烧,达到降低氮氧化物生成量的目的,部分煤粉在燃烧区停留时间减少,燃烧不完全。因此我们在煤种特性、煤粉细度和均匀性、风量配比、锅炉热负荷等方面要加强研究,合理调整,从而降低飞灰含碳量、降低煤耗,保障低氮燃烧器锅炉的安全、高效运行。

 

作者简介李洪雨1978-),男,工程师。2011年毕业于辽宁科技大学电气工程及自动化专业,现任热电厂锅炉分场主任。联系电话:13470169828。


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