大平矿何 勇 生产技术部 王文岩 大平矿 王伟权
摘 要 自动平衡油缸出现上限或下限情况,长期得不到解决,将降低钢丝绳的使用寿命,甚至引发断绳事故。通过对自动平衡油缸失去平衡带来的安全隐患和产生原因分析,制定了调整滚筒绳槽直径和调绳作业的防范对策,有效的解决了自动平衡油缸失去平衡的安全隐患,确保提升系统安全运行。
关键词 多绳平衡隐患防范
1引言
目前,提升绞车多为摩擦提升机。绞车提升过程中,采用自动平衡油缸自动调节钢丝绳张力差,主提升钢丝绳使用寿命均达不到2年,便出现断丝和绳径变小情况,即更换钢丝绳。
经过长期观察和研究,是由于自动平衡油缸长期出现上限或下限情况,造成自动平衡油缸失去作用,无法调节各钢丝绳张力差,使得各钢丝绳受力不均,长期得不到解决,将降低钢丝绳使用寿命,甚至引发断绳事故。
通过研究和论证,提出了针对性的防范对策,解决了自动平衡油缸出现上限或下限的安全隐患,提高了钢丝绳的使用寿命,避免了断绳事故的发生。
2自动平衡油缸工作原理
钢丝绳自动平衡油缸通过油管处于连通状态,油缸内油压相同,当各钢丝绳存在张力差超限时,油液在连通管内进行自动调节平衡。当钢丝绳张力差过大,自动平衡油缸活塞杆收回,当钢丝绳张力过小,自动平衡油缸活塞杆伸出,当油缸活塞杆停止运动时,即钢丝绳张力大小相同,处于平衡状态。
3自动平衡油缸失去平衡存在的安全隐患
绞车长期连续运行,自动平衡油缸滚筒绳槽直径大小变化和钢丝绳伸长量变化,可能使1个或多个油缸出现上限或下限情况,此情况不及时处理,将埋下安全隐患。
3.1当有1个油缸出现下限时。
在提升过程中,出现下限的钢丝绳不受力,其他三根钢丝绳平衡油缸在提升过程中往复窜动,钢丝绳张力自动平衡装置失去作用,出现钢丝绳张力超差。长时间连续运行,可能造成其他三根钢丝绳伸长,钢丝绳断丝,绳径变小,捻距变大,降低使用寿命。
3.2当有2个油缸出现下限时。
在提升过程中,出现下限的钢丝绳不受力,仅有2根钢丝绳受力,钢丝绳张力超差,不满足提升安全系数要求,违反《煤矿安全规程》规定,长时间连续运行,造成受力的2根钢丝绳伸长加大,钢丝绳断丝,绳径变小,捻距变大,存在安全隐患,可能造成断绳事故。
3.3当有1个及以上油缸出现上限时。
绞车连续运行中,当有1个及以上油缸出现上限时,自动平衡失去作用,出现上限的钢丝绳受力大于其他钢丝绳,造成各钢丝绳张力超差,长期运行出现上限的钢丝绳因受力而伸长,甚至出现断丝、绳径变小、捻距变大的情况,从而降低了钢丝绳的使用寿命。
3.4油缸出现上限或下限时。
由于油缸出现上限或下限,钢丝绳长度不同,钢丝绳绕过滚筒时,出现窜绳现象,造成钢丝绳提升过程摆动过大,造成提升容器倾斜,从而对罐道和提升容器滚动罐耳不同程度的磨损。由于每根钢丝绳在滚筒上绕过滚筒的距离不同,钢丝绳出现蠕动和窜绳现象,长期运行造成滚筒衬垫不同程度的磨损,从而降低了滚筒摩擦衬垫的使用寿命。
综上所述,当自动平衡油缸出现上限或下限情况时,需要及时进行调整,避免自动平衡油缸失去自动调节作用。
4自动平衡油缸失去平衡的原因
4.1滚筒的绳槽直径不同。
绞车长期连续运行,由于4根钢丝绳每段绳径不可能完全一致,对滚筒衬垫有不同程度的磨损,导致滚筒的4个绳槽衬垫直径大小不一,在提升过程中造成钢丝绳蠕动或窜动情况,使得自动平衡油缸出现上、下往复窜动,直到出现上限或下限情况,失去自动平衡作业,造成张力差超限。
4.2钢丝绳的伸长量不同。
立井提升过程中,主提升钢丝绳在提升容器、载荷和平衡尾绳重力作用下,受垂直向下力,长时间悬挂由于各根钢丝绳不可能完全一样,造成各根钢丝绳伸长量不同,伸长量大的钢丝绳自动平衡油缸可能出现下限情况,伸长量小的钢丝绳自动平衡油缸可能出现上限情况。
5自动平衡油缸失去平衡的防范对策
5.1调整滚筒绳槽直径
当自动平衡油缸失去平衡,出现上限或下限情况,首先对滚筒绳槽衬垫磨损情况进行测量,如出现滚筒绳槽摩擦衬垫直径相差过大,需要进行调整。
5.1.1测量自动平衡油缸窜量
将提升容器上提至正常停车位置,按下急停闭锁按钮,将打压泵连接油管与自动平衡装置连接组件总阀门进行连接,将提升容器连接油缸全部卸压,使自动平衡油缸下部垫块到上限。开启打压泵,对自动平衡装置油缸进行打压,当自动平衡油缸活塞杆伸出400mm后,停止打压(油缸总伸长量1000mm),关闭连接组件总阀门,拆除连接油管。解除闭锁,提升容器全速运行,另一侧提升容器至正常停车位置时,停车闭锁,用打压泵连接油管与自动平衡装置连接组件总阀门进行连接,将提升容器连接油缸全部卸压,使自动平衡油缸下部垫块到上限。开启打压泵,对自动平衡装置油缸进行打压,当自动平衡油缸活塞杆伸出400mm后停止打压(油缸总伸长量1000mm),关闭连接组件总阀门,拆除连接油管。
在连接装置垫块上部和侧板用石笔画一条直线,以便观察垫块上、下位移情况。提升容器全速下放,到达正常停车位置后,按下急停按钮,井下作业人员测量4个垫块和侧板位移差。如1#、2#、3#、4#钢丝绳,其中2#垫块向下移动20mm,1#和4#垫块未动,3#垫块向上移动20mm,4个垫块上、下位移总和不变(自动平衡原理)。
测量完毕后,提升容器全速上提,到井上停车位置后,如果2#和3#垫块回到原来位置,即2#钢丝绳所对应的滚筒绳槽直径大,钢丝绳导绳量多,3#钢丝绳所对应的滚筒绳槽直径小,钢丝绳导绳量少。确认钢丝绳张力不同,出现超差情况,需要对滚筒绳槽直径进行调整。
5.1.2调整滚筒绳槽摩擦衬垫直径
滚筒绳槽直径大的,在同等运行条件下,钢丝绳的导绳量就多,使未经过滚筒部分的钢丝绳拉得更紧。车削滚筒衬垫先车绳槽直径最大的,切削完毕后,再次进行测量各钢丝绳张力差,观察垫块位移情况,直到四个垫块在提升容器上提或下放时没有位移时,完成调整。
可以按下面公式进行计算车削量:
计算公式:R=△h/(H/πφ)/π=△h/n/π,
其中R——车削量,mm
△h——垫块位移值,mm.
H/πφ=n——滚筒转动圈数
φ——滚筒直径,m。
H——提升高度,m。
例如:滚筒直径4.8m,提升高度687.68m, 2#钢丝绳位移值20mm,n=45.6,代入公式R=△h/n/π=20/45.6/3.14)=0.14mm,即2#滚筒绳槽大0.14mm,对2#绳槽用车槽装置切削掉0.14mm。
5.2调绳作业
5.2.1如何确定进行调绳作业。
当两侧油缸伸出量总和大于伸出量总长度70%时,必须进行调绳作业,调整至油缸伸出量为总长度40%为最佳。例如每个油缸伸出量为1000mm,当两侧油缸伸出量为1400mm,必须进行调绳作业。将油缸伸出量调整至每侧400mm,多余部分钢丝绳全部收绳。
5.2.2钢丝绳调绳量确定方法。
主提升容器在井上正常停车位置,测量各油缸伸出量,并记录。井下在副提升容器上进行油缸伸出量测量,并记录。如附表。
按照待调绳量进行调绳作业,每侧油缸伸出预留量为400mm,调绳作业后,确保各钢丝绳长度一致。
附表 主井钢丝绳调绳量计算表(单位:mm)
1#钢丝绳 | 2#钢丝绳 | 3#钢丝绳 | 4#钢丝绳 | |
主斗油缸伸出量 | 620 | 450 | 530 | 660 |
副斗油缸伸出量 | 870 | 1000 | 950 | 850 |
总伸出量 | 1490 | 1450 | 1480 | 1510 |
两侧预留量 | 800 | 800 | 800 | 800 |
待调绳量 | 690 | 650 | 680 | 710 |
6应用效果
当自动平衡油缸出现上限或下限情况时,通过调整滚筒绳槽直径和调绳作业,解决了自动平衡油缸失去平衡的安全隐患,确保各钢丝绳张力相同,提高了钢丝绳和滚筒绳槽摩擦衬垫的使用寿命,避免了断绳事故的发生。调整滚筒绳槽直径和调绳作业的防范对策已应用3台绞车,目前应用情况良好,绞车运行过程中,自动平衡油缸无上限或下限情况发生。
参考文献
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[3]陈照业.多绳摩擦提升机钢丝绳张力不平衡问题分析[J].煤矿机电,2016(1):82-83,87.
第一作者简介:何 勇(1984-),男,工程师。2007年7月毕业于沈阳理工大学机械设计制造及其自动化专业,现任职于大平矿运转队。联系电话:15841082083。
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